ich habe es nun endlich geschafft, meinen Kalmar Stapler fertig zu bauen. Natürlich musste ich, wie meistens, wieder ein paar Kompromisse eingehen. Geplant war: Fahrfunktion, Lenkfunktion, Alle Lichtfunktionen, Mast Kippen, Mast heben / Senken und freier Durchblick durch die Kabine.
Tja, wie das so ist .... bis auf die Funktion "Mast Kippen" habe ich dann eigentlich doch alles hinbekommen. Ok, eine richtige Inneneinrichtung ist nicht in der Kabine, trotzdem hat der Fahrer einen Platz gefunden. Das Lenkrad ist auch vorhanden.
Zur Technik: Das Modell wird komplett über SIKU Control gesteuert. Als Empfänger kommt ein SCM von 1zu87Modellbau zum Einsatz. Auf der Platine befinden sich 2 x Regler on Board, 3 x Servoausgänge sowie die kompletten Lichtfunktionen. Den einen Onboard Regler Nutze ich für die Fahrfunktion, den anderen für die Mast Funktion. Das Getriebe ist leider nicht gerade die beste Lösung. Ein M 0,15 Zahnrad mit 40 Zähnen, sowie ein 6 mm Motor mit Schnecke. Das ist alles. Für mehr war leider kein Platz. Die Mast-Funktion wird ebenfalls über einen 6mm Motor mit 1:22 Getriebe auf eine M2 Gewindestange angetrieben. Die Lenkfunktion wird über einen 1:700 Planetengetriebemotor gesteuert. Er wird über einen MC100 Nano von Mikroantriebe.de angesteuert. Dieser Regler ist wirklich extrem klein. Die Beleuchtungsfunktionen bestehen aus 4 x Scheinwerfer vorne, 2 x Rücklichter, Blinker, Warnblinker und einer Rundumleuchte auf dem Dach. Als Akku habe ich leider nur einen 70er Zelle reinbekommen. Ich denke mal in der Praxis wird sich das als zu wenig erweisen. Darum überlege ich, evtl. eine 2. Zelle einzubauen, sodass ich auf 140 mAh komme. Mal schauen ...
Bevor ich mit dem Modell begonnen habe, habe ich erstmal alles mittels Airbrush lackiert. Vorbild war auch mal wieder ein 1:8 Modell von meinem Freund Leo.
Den Siku Sender habe ich auch noch etwas geändert. Da mich diese Wippe doch ein wenig gestört hat, habe ich mir 2 Kreuzknüppel eingebaut.
So, genung geschrieben ... Bilder sagen mehr als Worte.
Angefügte Bilder:
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ich danke dir ! Ein Video werde ich sicher auch noch machen. Vorher muss ich aber erstmal ein paar Praxistest machen. Z.B. muss ich etwas auf die Gabeln machen, sodass das Ladegut nicht rutscht. Das hat sich in den ersten Tests gezeigt. Ich denke da an feines Schleifpapier oder Gummi ... mal sehen.
Anbei nochmal Fotos mit Beleuchtung und 2 Fotos zum Größenvergleich mit PKW und einem Euro.
Angefügte Bilder:
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auch von mir ein gaaaaanz dickes Lob. Der Stapler sieht aus wie ein echter, zumindest habe ich beim ersten hinsehen auf den Bildern gedacht, dass das ein Foto vom Original ist.
Der würde sich bestimmt auf einen Schrottplatz gut machen
mal eine frage zur sikufernsteuerung hast du sie umgebaut oder nur die beiden knöpfe rausgenommen und die achsen verlängert, damit du sie besser steuern kannst??
Die originalen Potis habe ich alle ausgebaut, da sie keine Federn hatten. Die Krezknüppel bekommst du aus einem alten PS2 Controller oder wie bei mir, von einem billigen PC Gamepad. Beim Conrad gibt es sie aber auch einzeln. Wichtig ist, dass die Controller 10kOhm haben.
@ Rüdiger
Die Hubkraft ist super ! Ein großer 40 ft Container läßt sich locker heben. Paßt natürlich nicht so wirklich.
@Matthias
Soweit ich weiß, hat der MC100 keinen Failsafe. Ich werde aber zur Sicherheit Oli nochmal fragen.
Damit ihr den Stapler auch mal bei der Arbeit sehen könnt, habe ich mal ein kleines Video gemacht. Das Zucken bei der einen Rückwärtsfahrt liegt nicht am Modell ....
Da ich noch keine Paletten habe, mußte mal ein alter Opel Omega als Ladegut herhalten. Viel Spaß beim Anschauen. Als nächstes werde ich mal etwas Ladegut bauen.
Ich finde aber, dass es beim lenken so aussieht, alsob auf der Lenkachse noch etwas Gewicht fehlen würde. Es sieht so aus, alsob die Reifen zum Teil nicht richtig Bodenhaftung bekämen, oder täuscht das?