schönes Projekt. Das Modell aus der Fahrerperspektive zu steuern macht gleich doppelt soviel Spaß, ist allerdings auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Kamera und das Modul kennen ich auch, ist was den Strom angeht ganz schön durstig und produziert gut Wärme. Das Video sollte aber nicht nur HD-Qualität haben sondern Full-HD (1920P).
Wenn ich das richtig sehe, hast du nur 1 Lipo verwendet. Hast du damit keine Störungen? Ich hatte bei einem Akku Probleme und verbaue seitdem immer zwei Akkus. Einer fürs Fahren und einen fürs Video.
Eventuell ist die Kamera zu warm geworden. So habe ich einer meiner Kameras gehimmelt. Die Teile werden richtig heiß.
Wegen der Reichweite, hast du die exakte Frequenz eingestellt? Die Kanale weichen mitunter nur geringfügig voneinander ab. Ich habe mir für meine Sender/Empfänger eine kleine Tabelle erstellt. Ich habe eine RunCam Split verbaut, die funktioniert mit 1S. Hier ist gibt es Infos dazu.
Als Brille verwende ich ab und zu eine Skyzone V2. Da ist aber kein Lüfter für die Displays mit drin. Ich persönlich habe noch keine Probleme mit dem Beschlagen gehabt aber andere habe darüber berichtet.
nun der 2. Teil des Bauberichtes: Motoren und Getriebe.
Als erstes hatte ich mich für das G95 entschieden, weil es einfach zu bauen, kompakt und wartungsfreundlich ist.
Auf dem Diorama zeigte nach kurzer Zeit und schon an leichten Steigungen, da kommt nicht wirklich Spaß bei auf.
Der 6x10mm ist zu schwach für diesen Brummer - der Lkw braucht ein Update.
Ein richtig solides Getriebe, alles aus Metall, mit einen 7x16mm Motor ist das G90 Getriebe.
Beim Testlauf musste ich feststellen, dass der Blockierstrom deutlich höher ist als erwartet.
Der Grund, dieser G90 verwendet nun einen Motor mit 2,4Ohm, mein G90 aus dem Jahr 2008 hat 6Ohm.
Wo liegt nun mein Problem: Die Strombelastbarkeit der H-Brücke (Rx43=400mA) soll größer sein als der Blockierstrom des Motors, damit die Brücke im worst case nicht gekillt wird.
Idealer Weise ist ein Motor mit 10Ohm Anschlusswiderstand die richtige Wahl.
Gefunden habe ich den MMB-07-10 mit genau 10Ohm und gleich 2 bestellt - haben ist besser als brauchen.
Jetzt kommt das ABER, aber der Motor hat nur 5,2Ohm und zwar beide
Ich dachte, ich hätte aus Versehen Falsche geschickt bekommen, doch der Händler sagte mir, dass sei alles noch in der Toleranz.
Da der Leerlaufstrom des Motor 30mA beträgt, sei die H-Brücke nun sogar 12mal überdimensioniert .
Den Tipp, den Motor einfach mal 1h laufen lassen und dann noch mal zu messen habe ich tatsächlich gemacht, kann ich selbst kaum glauben.
Meine Lösung: Einen Schutzwiderstand in die Motorzuleitung löten.
Vielleicht nutzt dem Einen oder Anderen ja mein Beitrag ein wenig, bis dahin...
#StayHome und macht Mikromodellbau
Viele Grüße Jörg
Angefügte Bilder:
Aufgrund eingeschränkter Benutzerrechte werden nur die Namen der Dateianhänge angezeigt Jetzt anmelden! FPV 12.jpg FPV 13.jpg
H3 kannst du beim Rx43d mit 800mA belasten. Da sind 2 H-Brücken parallel geschaltet.
Edit: Oder versuchs mal mit dem 5poligen 7mm-Motor, der hat ca. 18Ohm und Power ohne Ende. Der läuft aber langsamer, als die 4poligen 7mm-Motoren. Beim LKW mit 1:90 könnte das von der Geschwindigkeit her aber noch reichen.
Hast du das Getriebe als Bausatz zusammengebaut? Hast du das Getriebe bevor du die andere Hälfte verschraubt hast einen Tropfen Öl an die Zahnräder an die Wellen gemacht?
Messing ist kein Lagerwerkstoff und garnicht selbastschmierend, da müsstest du Lagerbronze nehmen.
Durch den Trockenlauf bekommst du eine hohe Reibung und somit einen hohen Strom. Ein Tröpfchen Öl bewirkt Wunder.
das G90 Getriebe ist aus meiner Sicht mit dem 5-Pol Motor zu langsam. Hat zwar ein schönes Fahrverhalten aber für ein normales Modell etwas zu langsam.
Auf jedenfall ist fir Firefly Q6 auch sehr durstig was den Strom angeht. Dafür wird sie allerdings nicht zu warm. Wie viel Strom die zieht kann ich dir aus dem Stehgreif nicht sagen.
Als ich nur einen Lipo verwendet habe, war das Video, was im Fahrzeug aufgezeichnet wurde immer in Ordnung. Nur bei der Funkübertragung gab es Probleme sobald ich Gas gegeben habe.
Hey Jörg, klasse Teil! Ich habe eine Frage zur Wahl der Technik... Du hast mit dem Scania doch einen Truck gebaut, der auf den Deltang verzichtet und stattdessen einen (mächtigeren?) Arduino verwendet. Finde ich einen super interessanten Ansatz! Ich hätte mir jetzt gut vorstellen können, dass der Arduino dann auch im FPV Truck viele Aufgaben übernehmen kann für die du jetzt eigene Komponenten genommen hast und die Steuerung per App (war im Scania ja angedacht) + Videobild dann noch einmal cooler gewesen wäre. Ist die Annahme Quatsch, dass der Arduino weitergeholfen hätte bei Videoaufnahme und -übertragung oder warum bist hast du auf Deltang & Co gesetzt?